近日,設備檢修中心在“四種經營理念”深化推進中,堅持“降成本、舊改新、固防線”理念,對陳年舊疾設備零容忍,以小改造實現(xiàn)“大突破”,有效助力企業(yè)降本增效。
小改造,促降本更提質
作為軋制工序的“咽喉要道”,出爐輥道底座因長期受結構變形、表面銹蝕等“頑疾”困擾,加之原有設計缺陷,出爐輥道設備運行故障頻繁,嚴重制約軋線產能釋放。
設備檢修中心組建技術攻堅團隊,以系統(tǒng)性升級改造方案多維賦能高線出爐輥道設備。通過核心技術攻關,成功實現(xiàn)輥道底座裝置的自主研發(fā)制造,直接節(jié)約采購成本約8萬元。同時將2#高線粗軋傳統(tǒng)甘油潤滑升級為精準油氣潤滑,有效改善了軸承潤滑不良問題,月故障率下降83%,節(jié)約備件年消耗成本4.8萬元。
小蛻變,續(xù)航氣缸壽命
為有效提升鋼材生產效能、降低氣缸磨損率并壓縮設備維護成本,設備檢修中心軋鋼維修作業(yè)區(qū)技術團隊針對一棒、二棒生產線分別實施定尺擋板裝置技術改造工程。改造采用框架式垂直提升架構,創(chuàng)新性應用新型倒三角復合焊接工藝,運用再生鋼坯資源構建擋板裝置主體框架,顯著提升裝置整體結構穩(wěn)定性及抗沖擊性能。氣缸與擋板采用鏈條連接,形成提升式結構,避免造成升降擋板卡阻。同時由剛性連接改為柔性連接,氣缸連接關節(jié)的橫向移動減少,成功阻斷沖擊載荷向氣缸本體的傳導路徑。通過改造延長了氣缸使用壽命,且降低了設備維護費用。
小革新,實現(xiàn)“降碳”與效益雙提升
設備檢修中心嚴格遵循國家《電機能效提升計劃》(第45號令)指導要求,系統(tǒng)實施永磁同步電動機與變頻器協(xié)同驅動技術改造工程,成功實現(xiàn)板材軋機除塵風機系統(tǒng)綜合能效提升30%。經測算,設備維護成本顯著降低,電力能耗有效縮減,噸鋼生產成本呈現(xiàn)明顯下降態(tài)勢,充分達成節(jié)能降碳與經濟效益雙重提升目標。
自項目投產運行15個月以來,設備系統(tǒng)持續(xù)保持高效穩(wěn)定運行狀態(tài)。無設備故障停機和產生維護費用產生。永磁電機驅動系統(tǒng)累計實現(xiàn)節(jié)電效益約49萬元,節(jié)能改造成效顯著。(設備檢修中心 靖寶 周偉)