降本增效、控虧增盈,既需要戰(zhàn)略層面上的謀篇布局,也需要充分發(fā)揮基層一線職工的主觀能動(dòng)性,為響應(yīng)企業(yè)提質(zhì)降本的號(hào)召,漢鋼公司基層一線員工將自身專業(yè)技能與生產(chǎn)實(shí)際深度融合,通過一系列“小投入、大產(chǎn)出”的技術(shù)改造,在保障生產(chǎn)穩(wěn)定順行的同時(shí),將“過緊日子”轉(zhuǎn)化成實(shí)實(shí)在在的降本源泉。
10毫米墊片巧“延壽” 銅板煥新省成本
“陳師,太感謝了,你可幫我們解決了大難題!”板材作業(yè)區(qū)維修班長(zhǎng)姚京書緊握著軋鋼廠線切割工老陳的手感激說道。
都是身邊的同事,是什么事讓小姚發(fā)出這樣的感嘆呢?
原來,這是因?yàn)?/span>板材切頭定尺剪的關(guān)鍵部件銅板,其使用壽命周期即將結(jié)束。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前磨損已接近3毫米的警戒線。根據(jù)設(shè)備運(yùn)行規(guī)范,當(dāng)銅板磨損達(dá)到6毫米時(shí),剪機(jī)將因間隙過大、精度喪失而影響剪切節(jié)奏。然而,當(dāng)前板材精整剪切區(qū)域并無大規(guī)模設(shè)備檢修計(jì)劃,如何在保障連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)的前提下,有效延緩銅板磨損、延長(zhǎng)其使用壽命,這成為亟需解決的問題。
換新件?成本高、周期長(zhǎng),且一時(shí)半會(huì)兒備件還不能回貨。
面對(duì)要充分保障生產(chǎn)的現(xiàn)實(shí)難題,兩人最終決定“精打細(xì)算”搞技改。他們采用線切割機(jī)床加工10毫米特制墊片,安裝于面板彈簧壓蓋處,相當(dāng)于在彈簧原有基礎(chǔ)上增加了預(yù)壓縮量,直接減小了彈簧施加在銅板及相關(guān)部件上的最終工作壓力,確保了剪機(jī)精度和長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行。
這“10毫米的智慧”,沒花大價(jià)錢,卻解決了生產(chǎn)問題,又省下相應(yīng)成本,正是緊日子里“小技改”護(hù)航生產(chǎn)的生動(dòng)實(shí)踐!
廢鋼“點(diǎn)金”變頂絲 “火線衛(wèi)士”年省十萬
高線軋機(jī)轟鳴的生產(chǎn)線上,“火線衛(wèi)士”導(dǎo)衛(wèi)頂絲正承受著最嚴(yán)酷的考驗(yàn),每一次意外的堆鋼,都像一場(chǎng)小型爆炸,狂暴的沖擊力瞬間使得鎖緊導(dǎo)衛(wèi)頂絲扭曲變形,直接報(bào)廢。以往,這種關(guān)鍵小備件消耗量驚人,平均每月要更換近20根,按照采購(gòu)成本500元/根計(jì)算,一年下來就是近12萬元的硬性支出。
“我們內(nèi)部有沒有能變廢為寶的金點(diǎn)子,讓此項(xiàng)備件成本再降低呢。”面對(duì)當(dāng)前既要兼顧生產(chǎn),又要降低工序成本的總要求,軋鋼廠軋機(jī)裝配機(jī)加班的精英們站了出來,響亮地回答到:“咱們自己造!”
說干就干,他們盯上了角落里一些早已被判定為“報(bào)廢”的圓鋼殘次品,通過作業(yè)區(qū)現(xiàn)有的車床、銑床等設(shè)備,機(jī)加班的精英們巧手翻飛,量尺寸、車螺紋、銑四方……硬是將這些“廢料”點(diǎn)石成金,精心加工成符合標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)度達(dá)標(biāo)的頂絲備件。
“金算盤”一打,原材料成本果真顯著下降,依托作業(yè)區(qū)自有設(shè)備和技術(shù)力量,每根自制頂絲的綜合加工成本僅約50元,對(duì)比原來500元/根的采購(gòu)價(jià),每根自制頂絲節(jié)省成本高達(dá)450元,按月均消耗20根計(jì)算,一個(gè)月就能省下9000元,這成為基層降本增效的一大亮點(diǎn)。
巧手“縫補(bǔ)”啃“硬骨” 自主修復(fù)省萬金
在軋鋼廠軋機(jī)裝配作業(yè)區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),那臺(tái)服役多年的軋機(jī)最近有點(diǎn)“鬧脾氣”。
高線裝配導(dǎo)衛(wèi)班的師傅們敏銳地發(fā)現(xiàn),軋機(jī)軸承座由于長(zhǎng)期“疲勞作戰(zhàn)”,關(guān)鍵部位出現(xiàn)了磨損。這看似不大的“小毛病”,卻引發(fā)了“大麻煩”,在軋機(jī)裝配上線后,軋輥像“坐不穩(wěn)”似的開始“串輥”,不僅使得裝配質(zhì)量大打折扣,更直接威脅著上線后生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行。
怎么辦?更換全新的軸承座?但一個(gè)備件動(dòng)輒數(shù)萬元,采購(gòu)周期還不短,在當(dāng)前企業(yè)“過緊日子”的大背景下,這顯然不是最優(yōu)解。
“不能等、不能靠,我們自己想辦法!”該廠高線裝配導(dǎo)衛(wèi)班班長(zhǎng)一聲號(hào)召,班組技術(shù)骨干迅速行動(dòng)起來,他們聯(lián)合機(jī)加班的技術(shù)能手組成攻關(guān)小組,大家圍著這臺(tái)“老伙計(jì)”反復(fù)“會(huì)診”,目光最終聚焦在磨損的軸承端蓋上。
能不能通過精密的“微創(chuàng)手術(shù)”修復(fù)它?
合力“會(huì)診”得到解決思路后,兩個(gè)班組的精英們迎難而上,憑借精湛的車削技藝,他們小心翼翼地依據(jù)磨損量對(duì)軸承端蓋進(jìn)行精準(zhǔn)再加工。車刀旋轉(zhuǎn),鐵屑飛落,每一微米的進(jìn)刀量都凝聚著專注與嚴(yán)謹(jǐn)。
經(jīng)過數(shù)天的精細(xì)操作,這臺(tái)軋機(jī)軸承端蓋的配合尺寸被完美修復(fù),使得“鬧脾氣”的軋機(jī)變得溫順起來。據(jù)估算,本次自主修復(fù)行動(dòng),將直接節(jié)約備件及外委成本 5.5 萬元以上,更重要的是它還有能效規(guī)避了因停產(chǎn)帶來的其他間接損失。
實(shí)踐證明,“過緊日子”并非被動(dòng)壓縮,而是激發(fā)智慧、深挖潛能的契機(jī)。漢鋼公司基層一線員工立足崗位,精打細(xì)算,用小技改、巧心思,在細(xì)微之處摳效益,為企業(yè)控虧增盈貢獻(xiàn)出自己的光和熱,同樣,這些靈動(dòng)的“小技改”,正是企業(yè)精益管理活力與韌性的最佳體現(xiàn)。(軋鋼廠 陳瑤)