“噸鐵電耗降了7.84度,煤氣消耗少了3%,焦比也往下走,這‘雙碳’目標咱們算是摸著門道了!”在漢鋼公司煉鐵工序1#高爐作業(yè)區(qū),操作工看著最新出爐的能效報表,難掩興奮。今年以來,煉鐵工序以節(jié)能降碳為核心,從控電、用氣、調(diào)指標三方面發(fā)力,推動綠色低碳冶煉突破,為企業(yè)踐行“雙碳”戰(zhàn)略趟出了新路子。
精細化控電:從“空轉(zhuǎn)耗電”到“按需啟停”,每度電都用在刀刃上
“以前渣處理設(shè)備得等出鐵完好久才停,現(xiàn)在出鐵一結(jié)束,液壓站油泵立馬關(guān),一天就能省不少電!”說起節(jié)電變化,1#高爐爐前班長最有發(fā)言權(quán)。面對鋼鐵生產(chǎn)“用電大戶”的痛點,煉鐵工序構(gòu)建起全鏈條節(jié)電體系:生產(chǎn)中緊盯出鐵節(jié)奏,動態(tài)調(diào)整設(shè)備停機時間,杜絕空轉(zhuǎn);實時監(jiān)測高爐、熱風爐外冷設(shè)備,及時關(guān)停冗余軸流風機,砍掉無效能耗。
此外,在保證除塵效果達標的前提下,該工序把風機風門調(diào)至最小,皮帶上沒物料時,除塵風機會第一時間降頻。同時,推行“避峰就谷”用電,高耗能設(shè)備錯峰啟停,辦公區(qū)“人走機停”,再加上常態(tài)化節(jié)能培訓(xùn),全員節(jié)電意識明顯提升。多重舉措形成疊加效應(yīng),最終推動1#高爐噸鐵電耗環(huán)比降低7.84kWh,節(jié)電成效實實在在。
全流程用氣:從“粗放燃燒”到“精準調(diào)控”,煤氣熱能“吃干榨凈”
高爐煤氣是煉鐵生產(chǎn)的“核心能源”,如何讓每一份煤氣都高效轉(zhuǎn)化?漢鋼公司煉鐵工序以“精準調(diào)控”破題,交出了亮眼答卷。在1#高爐熱風爐區(qū)域,紅外測溫儀24小時緊盯拱頂溫度,操作工根據(jù)實時數(shù)據(jù)微調(diào)空燃比。“以前空氣過多或不足都會浪費煤氣,現(xiàn)在精準把控后,熱能轉(zhuǎn)化率明顯提升。”
更關(guān)鍵的是,該工序創(chuàng)新推行“分段燃燒”模式:燃燒初期加大煤氣供應(yīng)量,實現(xiàn)快速升溫;中期保持穩(wěn)定氣量,保障蓄熱室充分蓄熱;后期減少煤氣輸入,精準控制溫度,讓熱風爐蓄熱更均勻、熱能利用更高效。同時,作業(yè)區(qū)建立“當班煤氣消耗臺賬”,實時記錄每班煤氣用量,結(jié)合智能監(jiān)控系統(tǒng)動態(tài)調(diào)整燒爐參數(shù),通過持續(xù)優(yōu)化智能燒爐算法,實現(xiàn)煤氣供應(yīng)量與生產(chǎn)需求的精準匹配。這套“精準控溫+創(chuàng)新模式+智能管理”的組合拳,讓1#高爐煤氣消耗環(huán)比降低3%,能源利用效率再上新臺階。
優(yōu)化指標:從“穩(wěn)定生產(chǎn)”到“高效低耗”,低碳與效益“兩手硬”
“產(chǎn)量環(huán)比穩(wěn)穩(wěn)漲了5%,入爐焦比實實在在降了5kg/t,連硅偏差也比以前更穩(wěn)定了!”這組亮眼數(shù)據(jù),正是1#高爐指標持續(xù)優(yōu)化的最好證明。為進一步夯實低碳冶煉基礎(chǔ),煉鐵工序錨定“穩(wěn)爐溫、控壓差、提冶強”三大核心目標,系統(tǒng)性開展技術(shù)攻關(guān):通過優(yōu)化爐料配比結(jié)構(gòu)、精準穩(wěn)定熱風溫度,讓爐溫波動始終處于“可控可防”的區(qū)間。同時科學(xué)合理調(diào)節(jié)風量與爐內(nèi)壓差,為高爐長期穩(wěn)定順行保駕護航。
在此基礎(chǔ)上,該工序?qū)⒅匦姆旁诮当驹鲂c低碳排放的協(xié)同平衡上,始終堅持“低成本配礦+高綜合負荷”的冶煉策略,既通過優(yōu)化配礦方案降低生產(chǎn)成本、實現(xiàn)經(jīng)濟冶煉,又依托高綜合負荷提升能源利用效率、推動低碳轉(zhuǎn)型。如今,該工序不僅交出了產(chǎn)量、焦比、硅偏差“三優(yōu)”的亮眼成績單,更總結(jié)形成了一套可復(fù)制、可推廣的綠色冶煉經(jīng)驗,為公司加速綠色轉(zhuǎn)型注入了堅實的“煉鐵力量”。(煉鐵廠 章森奎 鄧鐵拓)