煉鋼廠精準(zhǔn)分析生產(chǎn)過(guò)程降本存在的難點(diǎn)和痛點(diǎn),拓寬降本途徑,開(kāi)辟工藝降本新賽道,傾力打磨冶煉控制水平和精準(zhǔn)操作的“降本利器”,咬定生產(chǎn)過(guò)程控制“硬骨頭”不放松,持續(xù)推動(dòng)降本走深走實(shí),跑出增效新佳績(jī)。
優(yōu)化操作,冶煉吹損創(chuàng)新低
“本月鋼鐵料消耗較上個(gè)月降低3.50kg/t,本月冶煉噴濺現(xiàn)象得到較好控制,降低鋼鐵料消耗1.05kg/t,為降低鋼鐵料消耗做了重要貢獻(xiàn)。”轉(zhuǎn)爐車(chē)間月度工藝?yán)龝?huì)上,車(chē)間負(fù)責(zé)人通報(bào)的主要鋼鐵料消耗數(shù)據(jù)在令人鼓舞的同時(shí),更加堅(jiān)定了轉(zhuǎn)爐車(chē)間通過(guò)提升冶煉控制水平持續(xù)降本的決心和信心。
提起冶煉噴濺,煉鋼人都知道,它是影響鋼鐵料消耗的重要一部分,一次大噴損失鋼水高達(dá)2-3噸,控制難度較大,但煉鋼人在困難面前沒(méi)有低頭,為了有效地控制吹損,制定恒槍變壓、穩(wěn)定裝入量、全程化渣穩(wěn)定爐型等控制噴濺的措施。在實(shí)施過(guò)程中,生產(chǎn)技術(shù)室、轉(zhuǎn)爐車(chē)間相關(guān)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)組織指導(dǎo)操作,爐前各班操作工結(jié)成對(duì)子,互相交流提高,使轉(zhuǎn)爐吹損率指標(biāo)持續(xù)改善,截至目前該指標(biāo)較上年度降低1.15%,有效降低了鋼鐵料消耗。
多措并舉,鋼水澆余再減少
“將鋼水澆余控制在0.5噸以?xún)?nèi),中包鋼水澆余控制在0.3噸以?xún)?nèi)。”這是今年初煉鋼廠提出的鋼水澆余控制目標(biāo)。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),技術(shù)人員對(duì)常態(tài)下的大包、中包澆余進(jìn)行了精準(zhǔn)測(cè)定,制定了控制鋼水澆余和防止?jié)沧⑾略木唧w操作要求;在控制鋼水澆余的同時(shí),為了防止鋼水下渣影響鋼坯質(zhì)量,生產(chǎn)技術(shù)室組織大包工、中包工進(jìn)行操作培訓(xùn)指導(dǎo),提升大包中包掌控能力;鋼包澆完鋼水以及中包下線后,由工藝監(jiān)督員對(duì)大包、中包澆余鋼水進(jìn)行檢查測(cè)量,對(duì)超出規(guī)定的按照規(guī)定進(jìn)行考核,防止鋼水下渣的前提下,把鋼水澆余控制到最低程度,通過(guò)綜合施策,鋼水澆余逐月降低,截止至目前,鋼水澆余控制良好,鋼水消耗較上年度降低2.3kg/t。
精準(zhǔn)控制,輔料降耗寫(xiě)新篇
提高鋼水終點(diǎn)碳含量是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐冶煉目標(biāo)的重要手段,也是降低輔料消耗的有效途徑。提升鋼水終點(diǎn)碳雖然能夠提高鋼水質(zhì)量,降低輔料消耗,但操作要求較高,控制難度較大。為了進(jìn)一步挖掘降本潛力,煉鋼廠變壓力為動(dòng)力,生產(chǎn)技術(shù)室、轉(zhuǎn)爐車(chē)間互相合作開(kāi)展提升鋼水碳工藝攻關(guān),制定吹煉過(guò)程采取恒壓變槍、定期補(bǔ)爐穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐爐型、采取分爐役階段鐵水、廢鋼定量裝入等措施,組織崗位工開(kāi)展提高鋼水終點(diǎn)碳技術(shù)比武和勞動(dòng)競(jìng)賽,通過(guò)內(nèi)部對(duì)標(biāo)和加大終點(diǎn)碳考核力度,開(kāi)辟出一條冶煉降本的新路徑。
下一步,煉鋼廠將繼續(xù)以新的降本目標(biāo)“推進(jìn)高效低成本釩鈦礦冶煉”為出發(fā)點(diǎn),著力提升工藝水平,挖掘降本潛力,跑出降本增效“加速度”。(唐文文)