作為漢鋼公司軋鋼廠生產(chǎn)的“后勤兵”,在緊張而又快節(jié)奏的生產(chǎn)線上,軋機裝配人員猶如一支精銳“奇兵”,他們直面影響生產(chǎn)的重重阻礙,以小技小改作為攻堅利刃,成功破解各類難題,匯聚起降本增效的磅礴力量,為安全生產(chǎn)的穩(wěn)定順行保駕護航。
妙手革新分料盒 效率提升攀新高
軋機裝配作業(yè)區(qū)棒線裝配導(dǎo)衛(wèi)班的5QF100切分導(dǎo)衛(wèi),曾因分料盒設(shè)計上的“先天不足”——出口缺少分料輥,成為生產(chǎn)線上的“定時炸彈”。在生產(chǎn)過程中,分料盒頻繁出現(xiàn)粘鋼、堆鋼狀況,導(dǎo)致生產(chǎn)節(jié)奏被無情打亂,這不僅降低了生產(chǎn)效率,還增加了工序成本。
面對這一棘手問題,該作業(yè)區(qū)的技術(shù)骨干迅速行動,以頭腦風暴的碰撞商討解決方案。最終,經(jīng)過深入驗證與研究,一項創(chuàng)新性的改造方案應(yīng)運而生。
該作業(yè)區(qū)的能工巧匠精心選材,用鋼板下料,借助內(nèi)部線切割技術(shù)和銑床工藝,將鋼板下料精準制成在尺寸、角度方面與5QF100切分導(dǎo)衛(wèi)分料盒高度一致,并用鉆床鉆孔、角磨機拋光,確保適配導(dǎo)輥軸及分料輥。最后,將加工好的鋼板焊接在分料盒上,成功安裝分料輥,形成一個絲滑過鋼輥道。
經(jīng)此項改造,5QF100切分導(dǎo)衛(wèi)煥然一新,紅鋼切分后,各鋼頭沿著分料輥順暢地進入跑槽,這一巧妙的設(shè)計,不僅有效減少了因分料盒粘鋼導(dǎo)致的生產(chǎn)停滯和安全隱患,也為軋線的高效穩(wěn)定運行筑牢了根基。
導(dǎo)衛(wèi)微創(chuàng)除堆鋼 品質(zhì)躍升減損耗
此前,軋鋼廠在軋制Ø12五切分螺紋鋼時,粘鋼引發(fā)的堆鋼問題,成為籠罩在每個人心頭的一片烏云。據(jù)統(tǒng)計,每日至少浪費3根鋼材,最多時達7根,按市場價估算,經(jīng)濟損失超萬元。此外,每次處理堆鋼至少要15分鐘,每天累計花費1小時以上,工作壓力巨大。
為踐行護航生產(chǎn)的錚錚誓言,軋機裝配作業(yè)區(qū)緊急“會診”,技術(shù)人員化身“醫(yī)療團隊”,對問題進行全面“診斷”。最終,決定為導(dǎo)衛(wèi)實施一場“微創(chuàng)手術(shù)”
改造中,該團隊對Ø12五切分K3出口導(dǎo)衛(wèi)分料盒中間的切分刀片進行精細加工,在切分刀片臺階邊緣走縫打出0.3mm的縫隙,再將切分刀片組裝固定,利用22mm長固定鐵塊和電焊,使縫隙進一步彈性形變,確保分料盒進口位置擴大至22mm。
最終,經(jīng)過軋線試用和驗證,改造后的導(dǎo)衛(wèi)效果顯著,堆鋼率下降85%,對加快生產(chǎn)節(jié)奏,提升產(chǎn)量和鋼材成材率,規(guī)避因堆鋼引起人員處理潛在安全事故均起到正面的積極促進作用,也為企業(yè)提質(zhì)降本帶來基層活力。
機床巧改消隱患 安全升級穩(wěn)運行
俗話說:“細節(jié)之處決定成本”,同樣這句話也適用于生產(chǎn)之中,只有細心消除各類隱患,安全生產(chǎn)才能成為永恒的話題。
這不,近期在軋機裝配作業(yè)區(qū),機加班陳瑤在清理高線線切割機床時,敏銳地發(fā)現(xiàn)電源線線盒套管接頭脫節(jié),這一隱患看似不起眼,卻如同高懸的達摩克利斯之劍,隨時可能引發(fā)電氣故障和安全事故。
發(fā)現(xiàn)隱患就要立即整改,這是基層人員的作風和態(tài)度……
陳瑤當即展開現(xiàn)場整改,他先仔細清理電機線盒內(nèi)工作液,隨后將線路接頭固定,重新組裝,再把電源線套管接頭調(diào)整至線盒中的合適位置并做好防護。
經(jīng)過這一系列處理和微改動,當機床絲筒移動時,工作液不再濺入,電源線套管脫節(jié)問題得到徹底解決。這一小小的改造,不僅延長了絲筒電機的使用壽命,降低了設(shè)備維修成本,更為線切割機床的平穩(wěn)運行增添了一道堅實的安全防線。
以上僅是軋鋼廠軋機裝配作業(yè)區(qū)小改造助力生產(chǎn)的一小部分示例,但在企業(yè)的發(fā)展歷程中,這些看似微不足道的小技小改,卻如同一顆顆閃耀的星星,匯聚成璀璨星河,照亮生產(chǎn)的每一個角落,它們不僅解決了實際問題,更彰顯了基層員工們的創(chuàng)新精神和智慧力量,為企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展注入了源源不斷的動力。(軋鋼廠 張媛媛)